某造纸厂地处太湖流域,采用废纸为原料,年产5万t牛皮箱纸和高强度瓦楞原纸。日排废水1.2万t。原废水pH为5.5~7,CODCr为1000~2000mg/L,SS为1000~1700 mg/L。原废水处置工艺为初沉法,废水经一套格栅→斜筛→平流式沉淀池处置后外排至京杭运河。由于该工艺只是去除了大量的SS和局部CODCr,达不到GB3544—92《造纸工业水污染物排放标准》中二级规范。对此,采用高效浅层气浮工艺,较好地处理了这一问题。
1 处置工艺
1.1 原处置工艺存在的问题
该厂以废纸为原料,废水中杂质多,组分较复杂。据监测,该厂废水中可溶性CODCr值为350~450mg/L,用单一初沉池难以去除。针对上述问题,铭盛环境采用浅层气浮系统对原工程进行改造,不只使处置后的废水到达排放请求,pH为6~9,CODCr≤200mg/L,SS≤250 mg/L,BOD5≤80mg/L,而且每天回收5~6 t纸浆,处置后的废水能回用90%,同时降低了运转费。
1.2 改造后的废水处置流程
改造后的废水处置流程见图1。
高效浅层气浮系统是一个先进的快速气浮系统,改传统气浮的静态进水、动态出水为动态进水、静态出水,即把含有附有微气泡悬浮颗粒的混合污水进入气浮池内的时分,使出流设施挪动,混合废水的程度流速相对出流设施为零,从而抑止了槽内的紊流,因此能实行平稳的气浮别离(即所谓的“零速度原理”),浮选体上升速度到达或接近理论升速,极大地进步了处置效率,使废水在浅层气浮槽中的停留时间由传统的30~60 min减至3 min,并且集凝聚、撇渣、排水、排泥为一体,是一种高效的废水处置设施。图2表示了该原理。原水从图中的整流区被放入浮选区的气浮槽时,整流区本身以原水的出流速度并与其相反的方向周转,此时,就发明了水流速为零的零流速状态。有废水需求处置的单位,也能够到污水宝项目效劳平台咨询具备相似污水处置经历的企业。
1.4 高效浅层气浮工艺的特性
(1)待处置水停留时间较短,仅为3min。(2)处置效率高,特别是处置高浊度水。(3)单位面积的处置量为250 m3/(m2·d),处置才能大。(4)能够设置为多层,并能够直接设置在空中上或架空设置,占空中积小。(5)有效水深约0.4m,且与处置才能根本无关,构筑物总高度降低。
2 处置效果
2.1 监测结果
江苏省环境监测中心站对该工业污水处理工程实行了24h连续监测(监测频率为每1.5h一次,共测16次),监测结果如表1所示(吨纸排水量为64m3)。
表1 污水处置工程达标排放验收监测数据汇总
由表l可知,处置后的排放废水中pH、SS契合GB3544—92《造纸工业水污染排放规范》二级规范,CODCr、BOD5各有一次略为超标,但均值不超标。
2.2 溶解性CODCr、BOD5去除率剖析
铭盛环境对原工程实行了溶解性CODCr、BOD5去除率监测剖析(每小时取一次样,共取四次,再混合).结果如下:
进水混合样:CODCr1270mg/L;BOD5 376mg/L;SS1300 mg/L;溶解性CODCr
244mg/L;溶解性BOD5 120 mg/L。
处置后出水:CODCr 167mg/L;BOD5 68m8/L;SS 14mg/L。
若将处置出水CODCr、BOD5看成全为溶解性CODCr、BOD5,则溶解性CODCr、BOD5去除率分别为31.6%、43.3%。
2.3 不加絮凝剂和助凝剂的浅层气浮处置效果
铭盛环境技术人员曾实行了不加药剂的浅层气浮处置废水实验(每隔1h采一次样,共16次),实验结果如表2。
表2 不加药剂的处置效果 mg·L-1
从表2中可看出,采用高效浅辰气浮设施不加药剂处置造纸废水时,SS去除率在89%以上,CODCr去除率达70%。
2.4 工艺流程特性
(1)采用格栅、斜网过滤加浅层气浮处置造纸废水,流程连续性强、操作管理简单。
(2)经斜网过滤可回收大量纸浆,每天约5~6t。
(3)选用高效气浮设备作为主体设备,普通状况下气浮达标排放。对溶解性CODCr、BOD5有一定的去除效率;在不加药剂的状况下对SS、CODCr也有较高的去除率。
(4)浅层气浮设施操作弹性大抗冲击力强,出水稳定并且能到达90%回用率。
3 主要技术经济指标及效益剖析
(1)本工程占空中积为400 m2,每天处置1m3废水占地仅为0.03m2。
(2)污水处置工程总投资350万元,其中高效浅层气浮设施262万元,土建70万元,配套装置费用18万元。
(3)本工程吨废水处置本钱为0.60元。其中、药剂费0.365元/m3水,电费0.130元/m3水。
(4)本工程运转后,每天处置废水l~2万t.可削减SS 10~14t/d、削减CODCr 10~15t/d,处置出水可回用90%,节约了珍贵的水资源。以每吨清水0.50元计,每天可收益5400元,另外、每天回收纸浆6t,以每吨纸浆700元计,收益4200元,共计每天收益9600元,即每处置1t废水可创效益0.80元,扣除单位废水处置本钱0.60元,实践上每处置1t废水可获效益0.20元,即每天2400元。经济效益、环境效益明显。
4 结 论
(1)经格栅—斜网过滤—浅层气浮工艺处置后的废水回用率达90%,每天还能回收5~6t纸浆,每天少排放SS10~14t、CODCr10~15t,经济效益与环境效益明显。
(2)本工艺具有投资省、占地少、运转费用低、操作便当、性能稳定等特性,可在同类型企业中推行应用。
(3)由于吨水处置本钱中药剂费占了60.8%,因而药剂种类和用量可进一步实验优化。